入窯生料計量系統(tǒng)的技術(shù)改造
入窯生料計量系統(tǒng)的技術(shù)改造
入窯生料量的穩(wěn)定對回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)有著重要影響。 我公司 2 500 t/d 熟料生產(chǎn)線,通過對入窯生料計量系統(tǒng)的技術(shù)改造,使入窯生料的穩(wěn)定性得到了較大提高,回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)量和質(zhì)量都得到了較大幅度的改善。
1.改造前狀況
1)計量系統(tǒng)。 采用“沖板流量計+電動流量閥”的計量方式。
2)存在問題。 我公司喂料量通常在 180 t/h,此時入窯提升機電流波動在±6 A 左右,電動流量調(diào)節(jié)閥的開度在 50%~70%的較大幅度范圍內(nèi)頻繁調(diào)整, 分解爐溫度波動范圍在±30 ℃左右。
3)原因分析。 沖板流量計采用動量定理的原理進行計量,通過傳感器檢測受到的沖擊力并換算成瞬時流量, 經(jīng)過累加計算獲得單位時間內(nèi)的累計流量,實現(xiàn)對物料的計量。 由此可知,沖板流量計計量精度的高低主要同物料的性質(zhì)、物料的入料方式及物料的入料高度有關(guān)系,任何一個因素變化都會引起沖板流量計的計量不準。 在產(chǎn)量一定的情況下,雖然生料的入料方式和入料高度是固定不變的,但是入沖板流量計的生料由于受到生料中水分的變化、生料中窯灰所占比例的變化、單位生料中氣固比的變化以及生料細度變化的影響,就會造成入沖板流量計生料的流動性發(fā)生變化,從而導(dǎo)致同樣質(zhì)量的生料入沖板流量計的速度不一樣,計量出的生料質(zhì)量也不一樣,這是導(dǎo)致入窯提升機電流波動大的重要原因。
2.改造實施及效果
2.1初次改造效果
沖板流量計的計量原理決定了它慣性大、線性相關(guān)性不太強的特點,因此對設(shè)備維護和控制程序要求較高,通過簡單的 PID 算法來控制沖板流量計計量的方法難以達到較高的計量精度。
改造方案決定采用慣性小、線性相關(guān)性較強的皮帶秤取代沖板流量計進行入窯生料的計量,計量輔助設(shè)備不變,其控制方式與沖板流量計相同。
改造后, 皮帶秤計量穩(wěn)定的特點并沒有發(fā)揮出來, 入窯提升機的電流波動從原來的±6 A 上升到±8 A,并伴有皮帶秤沖料現(xiàn)象,現(xiàn)場衛(wèi)生狀況變得更差;分解爐溫度波動也從原來的±30 ℃上升到±35 ℃,沒有達到預(yù)期的效果反而更壞。
2.2初改分析
在假設(shè)生料均勻性完全一致的情況下,電動流量閥的閥門開度與生料流量也不是完全線性相關(guān)。 由于受物料“邊壁”效應(yīng)的影響,在電動流量閥閥門開度較大時, 閥門的開度與生料流量的線性相關(guān)性較好;而在電動流量閥閥門開度較小時,閥門的開度與生料流量的線性相關(guān)性就較差。 改用皮帶秤計量后,電動流量閥的這些缺點并未克服。 由于為防止嚴重的皮帶秤沖料現(xiàn)象,采用了長 6 m 的皮帶秤,其滯后性比沖板流量計更大,從而致使入窯生料的穩(wěn)定性更差。
2.3二次改造
1) 不僅僅將皮帶秤作為計量設(shè)備, 通過 PID 算法,調(diào)節(jié)皮帶秤速度控制入窯提升機的喂料量。
2)將電動流量閥從自動調(diào)節(jié)改為手動調(diào)節(jié)。
①改造皮帶秤的進料溜子,確保不沖料。 在皮帶
3.結(jié)束語
入窯生料計量采用皮帶秤+電動流量閥手動加自動階梯調(diào)節(jié)的方式, 入窯提升機的電流波動范圍在±2 A, 分解爐的溫度波動在±10 ℃, 穩(wěn)定了入窯生料量,改善了窯煅燒質(zhì)量,效果很理想。